本发明涉及过滤机,具体涉及一种过滤方法。
背景技术:
陶瓷过滤机是利用多孔过滤实现固液分离的设备,广泛用于矿业领域。而陶瓷过滤板是陶瓷过滤机的核心部件,陶瓷过滤板的质量直接决定陶瓷过滤机的生产和使用状况。现有过滤机通常采用棕刚玉为陶瓷过滤板材质,过滤机容易发生堵孔情况,使用草酸浸泡清洗陶瓷过滤板,只能洗掉表面的微孔堵塞,导致吸料效果不佳且开机时间短,清洗时间长,影响所有工序正常运行,同时使陶瓷过滤板的使用寿命比较短,只有15个月左右。现有陶瓷板物料在滤板上形成的滤饼厚度在1.5cm左右,开两台2736球磨机时候需要开两组过滤机才能满足生产需要,在球磨机满负荷开机的时候,甚至需要开6台过滤机。在生产过程中,过滤机出现故障的时候球磨机需要停机或者降低台时,严重影响生产效率。
技术实现要素:
本发明的目的在于,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种高效过滤方法。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案为:
本发明采用如下技术方案:
一种高效过滤方法,其特征在于通过改变陶瓷过滤机的陶瓷过滤板材质、减小陶瓷过滤板孔径,提高陶瓷过滤板滤层厚度来减少过滤机开机量,具体包括:
采用白刚玉为陶瓷过滤板材质;对68%精矿品味、68%细度、低于5%二氧化硅的精矿粉进行筛分,得出粒级分布,参考粒级分布确定陶瓷板孔径;陶瓷过滤板滤层厚度3cm。
优选地,所述白刚玉采用纯度99.5%以上的al2o3。
优选地,所述陶瓷过滤板整体烧结,耐压0.5mpa,0.25m2/块。
优选地,所述陶瓷过滤板孔径为7微米。
优选地,过滤后精矿水分低于8%。
本发明的有益效果:
1、更换陶瓷板材质后,球磨工序满负荷开机,陶瓷过滤机以前开6台,现在只需要开三台,节省了三台过滤机年使用的成本大约11万元。
2、更换下来堵塞的陶瓷板可以在不开机的过滤机上进行清洗,使陶瓷板的使用寿命增加了7-8个月;节约陶瓷板备件成本19.04万元,电费4.33万元。
3、通过更换陶瓷板材质、减小过滤板孔径、提高陶瓷过滤板滤层厚度,过滤后精矿水分低于8%,提高了过滤效果,减少了过滤机开机量,降低了过滤工工作量,节省了设备和人工成本。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明技术方案进行详细描述。
实施例1
一种高效过滤方法,通过改变陶瓷过滤机的陶瓷过滤板材质、降低陶瓷过滤板孔径,提高陶瓷过滤板滤层厚度来减少过滤机开机量。具体地:
1、采用白刚玉为陶瓷过滤板材质代替现有的棕刚玉。陶瓷过滤板是陶瓷过滤机的核心部件,棕刚玉中al2o3含量只有94.5%,其中所含杂质主要为铁,在生产过程中在硝酸溶液的长期浸泡下铁离子被腐蚀掉了。铁离子的流失,造成陶板发酥变软,如果重新进窑烧制会出现大量断损破裂,因而无法再生。采用白刚玉材质代替棕刚玉,白刚玉采用纯度99.5%以上的al2o3,其结构强度好,化学性状稳定,即使反复烧制其密度也基本不变,可完全满足再生要求。陶瓷过滤板整体烧结,耐压0.5mpa,0.25m2/块。
2、过滤板过滤层厚度从1.5cm增加到3cm。
3、对68%精矿品味、68%细度、低于5%二氧化硅的精矿粉进行筛分,得出粒级分布,参考粒级分布确定陶瓷板孔径为7微米。
按上述实施例安装120块滤板试用3个月,检查精矿水分为7.8%左右,符合运输要求,且较之前水分降低0.5%左右,过滤明显效果提高。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
1.一种高效过滤方法,其特征在于通过改变陶瓷过滤机的陶瓷过滤板材质、减小陶瓷过滤板孔径,提高陶瓷过滤板滤层厚度来减少过滤机开机量,具体包括:
采用白刚玉为陶瓷过滤板材质;
对68%精矿品味、68%细度、低于5%二氧化硅的精矿粉进行筛分,得出粒级分布,参考粒级分布确定陶瓷板孔径;
陶瓷过滤板滤层厚度3cm。
2.如权利要求1所述的高效过滤方法,其特征在于,所述白刚玉采用纯度99.5%以上的al2o3。
3.如权利要求1所述的高效过滤方法,其特征在于,所述陶瓷过滤板整体烧结,耐压0.5mpa,0.25m2/块。
4.如权利要求1所述的高效过滤方法,其特征在于,所述陶瓷过滤板孔径为7微米。
5.如权利要求1所述的高效过滤方法,其特征在于,过滤后精矿水分低于8%。
技术总结